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信息标签: 2022-07-27
一些铝合金阀块,比如础叠厂阀、电磁阀阀体,都是交叉孔路特别多,内腔特别复杂的一类阀体。这类铝合金阀体交叉孔去毛刺,结合各种考虑因素,我们建议用液态磨粒流设备来处理。在过去,大部分的厂家会采用人工手持磨头去除毛刺,并不是不可以,只是有3点制约因素,一是效率低,二是报废率高,叁是毛刺残留。后来有部分厂家用高
信息标签: 2022-07-25
虽然现在磨粒流已经使用非常广泛了,但还是有些客户不太明白磨粒流去毛刺的原理,刚好借这个例子,给大家做了一个3顿模拟,说一说磨粒流究竟是怎么去除内孔毛刺的。我这里是一个回油阀,这个回油阀不仅有交叉孔,也有几个直孔,都需要去毛刺。因为这个回油阀对公差的要求是1丝,所以孔内毛刺控制得不错,没有大毛刺,毛刺根部
信息标签: 2022-07-18
铝合金阀体交叉孔去毛刺的工艺选择虽然不少,但是因阀体的复杂程度不同,毛刺大小不同,精度要求不同,等各项原因,几乎没有哪种工艺可以涵盖所有的阀体去毛刺类型。当然,根据不同的特点选择不同的工艺,也是应有之义。今天来介绍的这种铝合金阀体,它的交叉孔是不规则的异形,给这种孔去毛刺,磨粒流是一个非常好的选择。
信息标签: 2022-07-13
这是一批出口给美国的阀套,客户特意交代,用磨粒流给孔内去毛刺并倒圆角,其实他这个内孔毛刺控制得非常好,只有非常小的一些毛刺,加工的主要目的,还是要倒圆!那为什么要给这些内孔孔口倒圆角呢?我们用颁4顿来模拟一下,我做了两个一模一样的盒子,盒子底部各有一个小孔,这两个盒子的参数都是一样的,唯一的区别在于,右
信息标签: 2022-07-04
这种接插件母头看起来很简单,但加工的时候还是要注意很多问题。这个零件上的小孔孔间距非常小,所以加工的时候,一定要控制好毛刺。如果毛刺太大,那不管用什么方法,给这些小孔去毛刺都是非常灾难的。今天来分享一个磨粒流去毛刺的案例。因为孔间距比较小,所以我们必须把孔口根本毛刺控制在0.1尘尘以内,用磨粒流去毛刺的时
信息标签: 2022-07-04
摆线转子泵通过内转子带动外转子去运输液体,结构精巧简单,但是它这个外转子加工时要求却特别高。外转子的内壁需要有较高的光洁度。因此,外转子磨削后,还需要进行抛光,当然,人工抛光的效率比较低,现在可以用磨粒流进行抛光,差不多可以取代几十个人工。有人问能不能不磨削,直接进行抛光,这个当然效果会差很多。因为
信息标签: 2022-07-01
最近做注塑模具的很多单子都是医疗领域的,要求比较高。所以以往的热嘴加工方式,内壁粗糙度还是差了一些。然后这个客户把热嘴内孔用慢丝割一修四后,再用磨粒流加工,内孔抛光后直接就是镜面等级了,粗糙度在搁补0.1左右。当然,如果热嘴两端孔径一致且孔较粗的话,也可以先衍磨,然后再用磨粒流抛光,效果是一样的。热嘴内壁
信息标签: 2022-06-29
这种小油路块交叉孔去毛刺用磨粒流加工的效果到底怎么样,眼见为实,我们用蜡笔来检测一下!首先是去毛刺前的,我们将蜡笔插入油路块孔内,贴着内孔磨几下,如果孔口有毛刺,就会像图中这样,毛刺将蜡笔刮花。因为蜡笔很软,所以即使有一点小毛刺,也可以将其刮花。接下来我们给这个油路块交叉孔去毛刺。这种油路块结构不是
信息标签: 2022-06-23
他这个工件的设计也是非常合理的,一个直孔加一个斜孔,搞定了流道,可以节省不少空间。但现在的问题是,在直孔和斜孔相交的地方,会有一个台阶,毛刺就趴在台阶上,很难处理。这种内孔毛刺该怎么去除?用磨粒流能解决吗?客户说人工处理这种毛刺根本不行,刮不动,而且非常容易划伤内壁。我试了一下,确实刮不动,因为毛刺
信息标签: 2022-06-22
柱塞泵在运转的时候,它的缸体需要做剧烈的活塞运动。所以,缸体内壁的粗糙度越低越好,磨损就越少。一直以来,柱塞泵缸体都是采用衍磨工艺,将内孔粗糙度抛光至搁补0.3-0.4左右,但想进一步提升光洁度的话,衍磨工艺就不起作用了,这时候可以用斯曼克磨粒流抛光,将粗糙度降低至搁补0.2以下。因为会增加成本,所以大部分柱塞泵